1、大体积混凝土大体积混凝土质量控制质量控制汇汇 报报 提提 纲纲1工程概况2QC小组简介3选题理由4现状调查5设定目标6目标可行性分析7原因分析要因确认89制定对策10对策实施13体会与打算效果检查11巩固措施12一、工程概况哈西路网建设和谐大道(龙葵路)跨线桥工程,2012年哈市重点工程,全桥长997.24m,其中主桥为1联(65+110+65)m预应力混凝土连续梁。主桥长240.2m;东侧引桥为1联5-35m预应力混凝土连续箱梁,桥长176.02m;西侧引桥为2联4-35m预应力混凝土连续箱梁2联5-30m预应力混凝土连续箱梁,桥长581.02.另外在主桥与引桥连接处设人行梯道4座。跨哈大铁
2、路客站咽喉区,与哈大客专正线交角为79.5。主桥箱梁采用挂篮悬臂灌注法分幅施工,主桥0#段及边跨现浇段采用支架现浇法施工。二、二、QCQC小组简介小组简介小组名称小组名称龙葵路铁路跨线桥项目部QC小组注册号注册号23JEG/QC2012-01课课 题题承台大体积混凝土施工质量控制注册时间注册时间2012.7.2活动时间活动时间2012.7.10-2012.10.30课题类型课题类型现场型培训学习培训学习小组成员均受过TQM培训学习课时学习课时60学时姓姓 名名职职 称称职职 务务本小组任职本小组任职高级工程师分公司经理组长(全面负责)工程师项目总工副组长(组织实施)工程师工程部部长副组长(技术
3、、方案测量)助理工程师安质部长组员(质量检查)助理工程师内业员组员(内业整理)助理工程师技术员组员(安全检查)助理工程师质检员组员(资料收集、编制)桥梁工现场队长组员(现场调配)制表人:陈制表人:陈 光光 制表时间:制表时间:2012年年7月月10日日 三、选题理由三、选题理由理由一理由一本工程为2012年哈市重点工程,质量目标为“鲁班奖”,公司为确保质量目标的实现,将其列质量管理重点工程。理由二理由二近年来多处同类工程产生裂缝等质量问题,合格率仅达到85%。同时为类似工程形成可行有效的方法。理由三理由三本工程跨哈大铁路高速场,11条铁路线施工范围内障碍较多。主桥连续箱梁利用平衡重采用挂篮全封
4、闭施工工艺,主桥承台距高速场路基边坡较近,采用防护桩支护施工工艺。基础一旦出现问题,不但维修困难,而且为以后的挂篮连续箱梁施工造成严重影响,将对整个桥体造成严重损害,保证承台大体积混凝土质量是本工程的重点。承台承台大体大体积混积混凝土凝土施工施工质量质量控制控制四、现状调查四、现状调查为提高承台大体积混凝土施工质量,QC小组针对近几年我单位同类工程进行调查,共调查了350点,经过整理分析,编制了调查表如下:承台大体积混凝土施工质量调查表承台大体积混凝土施工质量调查表 序号检查内容检测点数合格点数合格率(%)不合格点数不合格率(%)1温度裂缝3502988526502干缩裂缝17323蜂窝麻面4
5、84表面不平整365其他24合计3502988552100制表人:陈制表人:陈 光光 制表时间:制表时间:2012年年7月月20日日 承台大体积混凝土质量缺陷频数统计表承台大体积混凝土质量缺陷频数统计表 序号质量缺陷频数频率(%)累计频率(%)1温度裂缝2650502干缩裂缝1732823蜂窝麻面48904表面不平整36965其他24100合计52100制表人:陈制表人:陈 光光 制表时间:制表时间:2012年年7月月20日日 从上表可以看出,合格率为85%,依据承台大体积混凝土施工质量调查表绘制出承台大体积混凝土施工质量缺陷频数统计表,见表:承台大体积混凝土质量缺陷排列图承台大体积混凝土质量
6、缺陷排列图 22频数 N=52(点)干缩裂缝温度裂缝蜂窝麻面表面不平整其他020304052501010261743频率 100%010703040506020809010050%82%90%96%制图人:陈光制图时间:2012年7月22日100%结结 论论82%温度裂缝干缩裂缝影响承台大体积混凝土施影响承台大体积混凝土施工质量的主要因素工质量的主要因素五、设定目标五、设定目标经小组论证,将目标设为承台大体积混凝土质量合格率由85%提高到95%。制图人:陈光制图时间:2012年7月23日85%95%85%95%85%95%85%95%85%活动前目标小组活动目标对比柱状图六、目标可行性分析六、
7、目标可行性分析由于本工程是哈市重点工程,质量目标为争创鲁班奖,所以控制好承台混凝土外观质量非常重要。由于温度干缩裂缝和温度裂缝的质量缺陷数占到总缺陷数的85%,只要解决这两项问题,大体积混凝土施工质量合格率就可以达到:(350-52+43)350100%=97%95%公司领导对工程非常重视,加强对该项目的支持、指导和管理。项目技术人员具有丰富的施工桥梁施工经验。结论:承台大体积混凝土施工质量提高到95%的目标可以实现。七、原因分析七、原因分析通过对上述资料的收集、整理、总结,QC小组分析讨论,绘出因果关联图:温度裂缝温度裂缝干缩裂缝干缩裂缝混凝土内外温差大冷却管间距过大水化热过大水泥含量过高施
8、工技能差水流失快砼坍落度控制不到位检查不到位降温管内水流量流流速不够砼配合比不满足要求内部降温措施未进行有效计算和布置砼养护不及时操作不熟练技术交底不详细振捣棒振捣时间过长责任不明确质量责任制度不健全混凝土浇 注方法不当质量意识差思想不重视教育培训不到位制图人:陈光制图时间:2012年8月1日混凝土浇注后发生泌水现象砼运输时间过长出现离析现象八、要因确认八、要因确认 由关联图我们共找9个末端因素,并制定了要因确认计划表,进行了逐一确认。要因确认计划表序号末端因素确认内容确认方法确认标准负责人计划完成时间1教育培训不到位是否对工人进行了专业培训,培训后是否进行了考核。调查分析操作工人培训率必须达
9、到100%,合格率达95%以上。陈光2012-82质量责任制度不健全项目部是否制定了的质量责任制度调查分析项目部严格按照公司要求制定质量责任制张清山2012-83技术交底不详细是否进行了大体积混凝土施工技术交底调查分析技术交底率100%,内容包含施工工艺、质量标准,并有签字王跃龙2012-84混凝土养护不及时是否针对大体混凝土的特点及时覆盖进行摭挡或定期适当洒水等养护措施调查分析砼浇筑完毕,应在12h内开始进行养护,至第21天为止,期间要持续保温保湿,确保砼强度正常增长么左忠2012-95内部降温措施未进行有效计算和布置是否对混凝土内部降温措施进行计算和布置调查分析混凝土内部降温措施中有控制内
10、部温度的计算刘长洪2012-86降温管内水流量流速不够是否对降温管内水流量进行计算调查分析查看措施中对降温管内水流量的计算王跃龙2012-97混凝土配合比不满足要求混凝土配合比是否满足现场验证混凝土配合比必须满足现场施工特殊要求曲行辉2012-98砼运输时间过长出现离析现象砼自搅拌站至浇筑前是否超过砼的初凝时间调查分析砼自搅拌站至浇筑前的时间不能超过砼的初凝时间王维振2012-99振捣棒振捣时间过长砼浇筑过程中,振捣棒振捣时间和振捣方法是否符合要求现场验证振捣棒每次振捣时间按照施工要求控制在20s30s内李守太2012-9制图人:陈光制表时间:2012年8月3日确认一:教育培训不到位2012年
11、8月5日我们查阅了现场工人的考试卷子,考试合格率100%,进场工人对混凝土的浇筑的施工流程都比较熟悉,能满足施工需要。非要因结论:确认二:质量责任制度不健全经过现场检查,本工程各级人员均层层签订了质量责任书,并上报监理总部审批,确保“人人头上有指标”,质量制度落实情况较好。非要因结论:确认三:技术交底不详细经过调查,本工程由项目技术负责人编制的砼浇筑技术交底记录,其记录结合工程实际,内容详细,记录齐全,有签字,符合要求。砼浇筑时,有技术员在现场指导的。非要因结论:确认四:砼养护不及时通过对以往工程的调查总结,编制出调查表,经分析后认为大部分工程存在混凝土成型后,出现混凝土裂缝等情况,大多数项目
12、在浇筑完毕后未及时地对混凝土用塑料等进行覆盖且洒水养护随意性较大,易造成砼内部水份流失过快、过大。要因结论:确认五:内部降温措施未进行有效计算和布置针对大体积混凝土施工的调查研讨,出现温度裂缝的绝大多数原因是由于混凝土内外温差较大,产生裂缝。承台大体积混凝土水化热分析与温度应力控制采用未进行有效计算,单凭经验进行布置的错误观念。尤其在冷却管的不合理布置中,无法精确计算出冷却水在大体积混凝土中的热传递效应。要因结论:确认六:降温管内水流量流速不够降温管降温本质是通过冷却水带着混凝土自身热量,达到减小内外温差的目的,从而减小裂缝,提高混凝土施工质量,如果水流速和流量不够,则导致混凝土内部降温过慢,
13、大量热量不能被带走,内外温差依然很大造成温度裂缝。根据调查研究,许多类似工程在冷却管布置合理,计算准确的情况下,依然不能得到良好的降温效果,经分析研究,确定为降温管水流速流量不够,不稳定。水流量流速不够,导致不能充分带走混凝土内部热量,导致温度裂缝等质量问题。要因结论:确认七:砼配合比不满足要求以往工程施工只是按规范的要求添加减水剂,没有系统地对减水剂进行选择和规范的进行相关的试验,往往达不到很好的效果,使混凝土产生裂缝。本工程的承台施工自2012年8月至2012年10月,此间经历雨季施工、气温降低等环境条件差异很大的施工时段,使用商品混凝土。应根据浇筑时环境温度和施工部位来随时调整混凝土配合
14、比使混凝土不产生裂缝。要因结论:确认八:砼运输时间过长出现离析现象经调查,本工程地点与商砼站距离23KM,在白天行车高峰期间,自本工程施工地点至商砼站行车需1小时,非高峰期期间行车需40分钟。商砼站罐车数量为28台,商砼站每出一罐混凝土时间为10-15分钟,承台浇筑每罐车需要10-15分钟。由此推算,28台混凝土罐车在非高峰期运输混凝土完全可以保证我工程承台大体积混凝土施工的质量与浇筑需求,不会出现因砼运输时间过长而导致离析的问题。砼运输罐车非要因结论:确认九:振捣棒振捣时间过长经现场调查混凝土浇筑工人,所有工人均能熟练叙述出振捣棒的使用方法、要点,即在振捣棒插入混凝土内部振捣时间均控制在20
15、s30s内。非要因砼浇筑工人进行振捣结论:九、制定对策九、制定对策 小组成员通过对小组成员通过对4 4个主要因素分析研究讨论,采取个主要因素分析研究讨论,采取5W1H5W1H的原则,制的原则,制定了有效性、有针对性、可实施性的对策措施,见表。定了有效性、有针对性、可实施性的对策措施,见表。序号序号要要 因因对对 策策目目 标标措措 施施地地 点点时时 间间负责人负责人1砼养护不及时确定砼养护专项施工方案,组织专门的养护队伍员进行养护养护措施满足规范要求1、确定养护方法(采用塑料布覆盖的方法进行养护);2、派专人浇筑砼后进行养护。现场2012年09月李守太么佐忠2内部降温措施未进行有效计算和布置
16、计算、方案冷却管的布置最大优化进行系统详细计算,并形成书面方案,向监理、业主报审工程部2012年08月刘长洪王跃龙3降温管内水流量流速不够增大水流流速,增加水流量降低混凝土内部温度优化降温管,改进并增加设备使用率测温记录现场2012年09月王维振陈 光4砼配合比不满足要求选定最优配合比保证砼的坍落度、强度符合设计要求;收缩率降到最低1、确认影响砼温度、应力和质量等主要因素;2、砼试配,根据工程需要优化配合比;3、选用优质材料,准确计量,保证砼质量。现场2012年09月刘长洪曲行辉制表人:陈光制表日期:2012年8月18日实施一:制定砼养护专项方案,组织专门的养护队伍进行养护实施一:制定砼养护专
17、项方案,组织专门的养护队伍进行养护 QC小组成员李守太负责建立专门的养护队伍,在砼浇筑后及时进行表面的保温保湿养护。为确保砼均匀密实,提高砼的极限抗拉值和抗裂性能,混凝土浇筑完毕,按标高找平,用木杠刮平;初凝前,用铁磙子压光二遍,再用木抹子搓平。表面干硬后,浇水湿润并紧贴一层塑料布,以防止混凝土表面水分散失;并根据温度变化趋势及温控数据确定覆盖材料增减,将混凝土内外温差控制在25范围内。当昼夜温差较大或气象报告有暴雨时,现场备足保温材料。十、对策实施十、对策实施针对大体积混凝土施工时容易产生裂缝缺陷,小组通过的要因确认和制定对策,我们进入实施阶段。工人正在对混凝土进行标高找平采用隔热的办法,把
18、从冷却水管出水口流出的具有一定热度的水,蓄集起来,在砼表面形成薄薄的一层覆盖层,并不间断采用冷却水管出水口温水直接用于混凝土表面养生,以减少混凝土内外的温差。混凝土进行保温保湿养护实施效果:养护期后,混凝土的质量外观质量满足规范要求。散热管布置形式散热管布置形式散热管布置形式采用矩形,散热管每层间距1.2m,水平间距为1.2m。主墩6#、7#承台竖向布置3层,水平布置9排。承台内部预留三个测温孔,深度为1.5m,直径为25mm。散热管、测温孔布置如图所示。降温管现场布置:降温管现场布置:按照我QC小组制定的向上级报审的方案,正确布置冷却管,在冷却管的转角处,通过弯头连接,在连接处利用防水胶带密
19、封,并用架立筋固定,确保冷却管不漏气,位置固定,以保证水能顺利通过的前提下,冷却管牢固不变形。冷却管布置图在每一层降温管之间设一立管连接,三层降温管形成整体,入水口设置在承台顶部,出水口设置在承台底部,此布置既能减少降温管数量又可以保证水流的正常通过。冷却管布置图 出水口位置出水口位置 入水口位置入水口位置实施效果:通过计算所形成的实施效果:通过计算所形成的主桥承台大体积混凝土施工降温方主桥承台大体积混凝土施工降温方案案报监理、业主审核,审核结果一次性通过,施工工作中严格按照报监理、业主审核,审核结果一次性通过,施工工作中严格按照施工方案进行。施工方案进行。实施三:实施三:针对降温管内水流量流
20、速不够针对降温管内水流量流速不够 为使承台内部温度快速有效的下降,在降温管孔径保证的前提下,还需增加水的流速,从而带走更多的热量,减小混凝土内外的温差,减小温度裂缝的产生。(1)设置储水箱施工现场随时存在异常情况,一旦停水、停电,不能保证降温管内有水流出,设置储水箱的目的是为了发生突发状况时,能够采取应急措施。储水箱放置在高于承台的地面处,利用连通器原理,在没有水泵的情况下也可以自流。储水箱的布置保证了承台内部降温的正常进行。储水箱设置在高于承台的地面处储水箱内注水(2)选用大功率水泵在水量保证的前提下,必须保证水的流速,经过QC小组讨论决定,使用大功率水泵。根据降温方案、现场承台体积、降温管
21、体积的限制要求,最终选定口径50mm,流量12m/h,扬程25m的管道泵。入水口布置检查水箱储水情况出水口安置水泵(3)测温及测温记录严格按照施工方案施工,并保证每4小时测温一次,记录混凝土内外温度变化,掌握规律。有效控制裂缝出现。总监到达现场检查混凝土内部温度实施四:优化砼配合比实施四:优化砼配合比(1)水泥。混凝土水化热主要来自水泥胶凝材料。选择C3A、C3S含量少、水化热低的矿渣水泥及中热水泥。使用温度不超过50。(2)砂石料。采用中砂,细度模数为2.33.0,属级配范围,含泥量2%,入场后应分批检验。石子颗粒级配为520mm连续级配。石子必须分批检验严格控制其含泥量不超过1.5%。(3
22、)粉煤灰与外加剂。粉煤灰入场后应分批检验,质量符合用于水泥和混凝土中的粉煤灰(GB1596-91)的规定。掺加聚羧酸高性能减水剂SK202(B)。外加剂在使用前称量分包,在混凝土搅拌过程中采用后掺。混凝土初始坍落度控制在14-16cm。大体积混凝土的温度、温度应力及收缩应力的影响因素主要有水泥种类、粗细骨料级配以及含泥量、浇筑时砼出料温度、现场温度等。项目技术负责人刘长洪负责和商混公司一起对混凝土进行试配,以确保优化配合比。C30C30混凝土优化配合比混凝土优化配合比名称名称水泥粉煤灰砂碎石水外加剂单位用量单位用量(Kg/m)2801007411048.8174.89.5型号型号P.O42.5
23、级级中砂中砂5-20mm纯净水纯净水聚羧酸高性聚羧酸高性能减水剂能减水剂SK202(BSK202(B)配合比配合比(质量比)(质量比)10.362.653.750.620.034实施效查:在砼浇筑前对坍落度进行抽测30组,其中14组控制在140-150mm,16组控制在160-170mm;浇筑完成后,对砼强度、收缩率进行检测,均满足设计要求。十一、效果检查十一、效果检查通过我项目已完成的承台的大体积混凝土浇注的质量检查,共检查350个点,有质量问题的点13个,检查一次合格率96.2%。活动后承台大体积混凝土施工质量效果统计表活动后承台大体积混凝土施工质量效果统计表 序号检查内容频数(点)累计频
24、数(点)频率(%)累积频率(%)1温度裂缝3323232干缩裂缝2515.538.53蜂窝麻面382361.54表面不平整3112384.55其他21315.51006合计13100制表人:陈制表人:陈 光光 制表时间:制表时间:2012年年10月月15日日 根据以上问题绘制饼分图如下:活动实施后承台混凝土施工质量问题饼分图制表人:陈 光 制表时间:2012年10月15日 经过QC小组成员的共同努力,成功地解决了大体积混凝土产生温度裂缝和干缩裂缝的质量通病,得到了业主和监理的一致好评,产生了良好的社会效益。实施前后大体积混凝土施工质量比较柱形图。实施前后大体积混凝土施工质量比较柱形图。制图人:
25、陈光制图时间:2012年10月15日95%85%96%活动前目标活动后以往工程由于大体积混凝土的质量通病,都要23次的反复维修才能彻底改善质量外观,本工程通过QC小组,使大体积混凝土常见的质量通病得到了控制,节约维修费、材料费和人工费2万。效益分析承台大体积混凝土施工质量优良,达到了设计意图,哈尔滨市有关领导曾两次到工地视察参观,并给予了高度评价,同时在两次监理例会上得到监理的口头赞扬。这也为我们继续占领哈尔滨建筑市场打下了良好的基础。经济效益社会效益十二、巩固措施十二、巩固措施1、为了巩固所取得的成果,我们根据施工中所取得的经验制定了相应的作业指导书和标准化措施,编制了承台大体积混凝土施工工
26、艺,以便指导后续施工。2、将本次QC活动成果向公司其他项目加以推广及应用,进一步完善QC措施,不断提高QC水平。经过此次经过此次QC小组活动,使得本工程的承台大体积混凝土质量得到小组活动,使得本工程的承台大体积混凝土质量得到很好的控制,为了使本次活动的成果有效保持和推广应用,本小组针很好的控制,为了使本次活动的成果有效保持和推广应用,本小组针对各项实施后的效果,制定了一系列的巩固措施。对各项实施后的效果,制定了一系列的巩固措施。十十十十三、体会与打算三、体会与打算1、通过此次活动,QC小组成员充分认识到全面质量管理的科学性、群众性和有效性。在实际工程中,只有依靠科学的管理方法,认真分析施工中出现的质量问题,并实施有效的针对性对策,才能更好确保工程质量。2、通过本次QC小组活动,小组成员提高了理论水平、施工管理水平、技术水平、创新能力和解决问题的信心,同时提高了项目部施工班组整体素质水平,为企业创建精品工程,树立品牌企业形象打下了良好的基础。小小组组活活动综动综合素合素质质自我自我评评价表价表对比项目自我评价分数活动前活活动动后后创新能力34 4技术水平45 5QC知识34 4解决问题信心45 5团队精神34 4活动前 活动后制表/制图人:陈光 日期:2012年10月30日