1、 降低10KV配电线路的跳闸次数 -xxxx供电所QC小组一、QC小组简介成立时间:2017年4月26日小组类型现 场 型注册日期注册编号2017.04.26xxx1 小组情况小组 名称恩施xxxx供电所QC小组受TQC理论教育情况人均56小时项目分工姓 名性 别年 龄文化程度职务工种原创xxx男xxxxx所长组长成 员xxx男x初中技术专责小组成员活动情况活动次数活动时间3次17年04月26日二、选题理由低10KV配电线路的跳闸次数降低10KV配电线路的跳闸次数10KV配网是供电企业生产销售环节的重要组成部分,它的安全经济运行直接关系到用户和供电企业的切身利益。10KV配电线路异常跳闸反应出
2、设备不健康的运行状况。10KV配电线路频繁的跳闸既影响到用户的正常生产、生活,造成不良的社会影响,又加大了巡线人员的劳动强度,增加了供电企业的人工成本,降低了供电企业的供电可靠性,从而影响到公司各项生产、经营指标的完成。2010年初公司给xxxx供电所下达的10KV配电线路年度跳闸控制目标为15次,截止2010年底,全所10KV配电线路累计跳闸14次,虽然较好的完成了全年的控制目标,但统计数据显示在供电所管辖的5条10KV配电线路中,仅xxxx供电所所管辖的崔108斑竹园、崔109公龙线2条10KV配电线路全年累计跳闸次数高达10次,占到整个全所2010年累计跳闸次数的71.43%。本小组决定
3、把这2条10KV配电线路作为“目标线路”,把“降低目标线路的跳闸次数”作为今年QC活动的课题。三、现状调查本小组以2010年xxxx供电所10KV线路跳闸报表为统计依据,得出统计图表如下。由表3-1和图3-3可见,2010年目标线路2跳闸次数占到全所10KV线路跳闸次数的比率高达71.43%,是影响我所10KV线路跳闸指标的重要因素。表3-1 2010年目标线路跳闸次数统计表 图3-2 2010年目标线路跳闸次数与全所跳闸次数对照图表3-3 2010年目标线路跳闸原因及保护动作统计表图3-4 2010年目标线路跳闸原因及保护动作分析图30%60%80%90%100%图3-5 2010年目标线路
4、跳闸原因排列图由表3-3、图3-4和图3-5可见,影响目标线路跳闸次数多的最大因素是雷击、树障和台区故障。四、活动目标三、活动目标本次QC活动目标:把目标线路的跳闸次数从2010年累计10次下降到2011累计4次(图3-1)。2010年10次2011年4次跳 闸 次 数图4-1 QC活动目标图制定目标的依据:2010年供电公司按9次/百公里年的计算标准,计划将目标线路总跳闸次数控制为14次/年(表4-1)。但2010年目标线路累计跳闸已达到10次,为了完成2011全年的指标值,预计2011年可将目标线路的跳闸次数控制在4次/年,从而将百公里年的跳闸次数降至4次,达到并优于公司的考核标准。序号线
5、 路 名 称线 路 长 度(KM)2010年度计划跳闸控制次数1公龙线35.66842中村线34.14533斑竹园线37.01744姚湾河线18.2042小计125.03414表3-1 2007年*供电公司10KV配电线路跳闸控制次数分解表(部分)五、要因分析四、要因分析料人机人树障和爬藤隐患熔断器安装不规范线路弧垂过大接地扁铁锈蚀低压出线不规范目标线路跳闸次数多巡视不力设备质量差避雷器和接地装置不规范瓷瓶绝缘低配变缺油管理流程疏漏保护定期未及时修改雷区、龙卷风多发区10KV线路设计缺陷环人法人图5-1 引发目标线路跳闸次数多的因果关系图为了尽快的查找到目标线路跳闸次数居高不下的原因,QC活动
6、小组在生产副总的大力支持下,发动机关部室和供电所人员,于2011年6月下旬,对目标线路进行了一次为期5天的全面巡查。根据巡查情况绘制因果关系图如上(图5-1)通过到气象局查阅资料汇制出*市雷区分布示意图如下(图4-2),目标线路的地理位置刚好为于雷区。目标线路所在地理位置图4-2 *市雷区分布示意图全体组员对各末端原因进行集中讨论和分析,一致通过以下几个末端原因为要因。1. 雷区、龙卷风多发区2. 10KV线路设计缺陷 3. 避雷器和接地装置不规范4. 熔断器不规范5. 低压出线不规范6、 巡视不力五、制定对策五、制定对策针对以上六大要因,制定了对策表(表5-1)。序号要 因现 状 调 查目
7、标措 施执行人完成时间1雷区、龙卷风多发区新河线部分悬瓷瓶有雷击放电痕迹,新湖线、红卫线低值瓷瓶较多,部分台区10KV避雷器有雷击放电痕迹。且龙卷风易引起倒杆断线灾害。加大设备的绝缘强度更换低值瓷瓶,拉加防雷设施。*2007-7-30210KV线路设计缺陷红庙线与新河线057#-062#同杆架设,测得上下层横担间距0.6米,低于标准值0.8米的要求。杆塔刚好位于河堤,鸟害引起线路跳闸时有发生。同杆线路横担之间的最小距离大于0.8米变更设计方案。更换直线横担12根。安装驱鸟器。*2007-7-153避雷器和接地装置不规范部分台区10KV避雷器接地不规范。部分台区低压配电柜(箱)无低压避雷器或低压
8、避雷器接地不规范。避雷器和接地装置未定期测试。避雷器和接地装置安装规范且定期进行测试加强避雷器和接地装置的管理,定期进行避雷器试验和接地电阻摇测。*2007-7-204熔断器不规范部分台区10KV熔断器用铝丝代替。部分台区10KV熔断器和低压熔断器未按标准配置。按配变的容量配置按标准配置和安装高低压熔断器。*2007-7-105低压出线不规范部分台区低压出线无任何保护,采用直通方式。所有低压出线设置过流和漏电保护加装配电柜(箱)及低压出线保护装置*2007-7-156巡视不力部分高、低压线路有树障。部分台区爬藤已接近10KV避雷器和穿墙套管,甚至伸进台区高压室。部分杆塔爬藤顺拉线已接近导线。部
9、分变压器严重缺油。目标线路零树障,无爬藤。变压器油位正常对目标线路进行一次彻底的清障。对所有配变油位进行一次全面检查。*2007-7-5表5-1 要因对策表六、对策实施六、对策实施对策一:目标线路位于雷区,加之“避雷器和接地装置不规范”加大了雷击跳闸的几率。针对这一现状,我们投入了19200元,更换了新湖主线、线卫主线和新河线600片低值和零值瓷瓶。投入了15300元更换了部分10KV避雷器及低压避雷器,并规范了所有避雷器的接地,所有接地装置均达到了“三位一体”的接地规范。同时开展了为期一个月的接地电阻摇测,对不合格的接地装置进行了更换。以上措施大大提高了设备的绝缘水平和防雷能力。对策二:“1
10、0KV线路设计缺陷”是鸟害频发的主要因素。针对这一现状,我们对红庙线与新河线同杆架设的058#-061#杆进行重新设计,投入了5250元更换了横担12根,使同杆线路横担之间的最小距离达到规程的要求,同时在鸟害频发地段安装了5台风能驱鸟器。对策三:“熔断器不规范”、“低压出线不规范”、“巡视不力”直接导致台区故障引发10KV配电线路跳闸。针对这一现状,我们投入了7800元对所有配置不合理的10KV熔断器和低压熔断器进行了更换。投入了3100元对台区10KV下火线进行改造,更换为绝缘线。投入了25600元对低压出线“直通式”的台区进行了改造,增加了配电柜(箱)和保护装置。针对树障和爬藤引发的安全隐
11、患,我们于7月上旬组织供电所人员,开展了一次为期10天的“全面清障”活动,清除树障385棵,消灭了所有设备上的爬藤,对35台缺油配变补充了变压器油。同时我们还修改完善了设备巡视制度,加大了对巡视人员的考核力度。七、效果检查七、效果检查2007年7月实施了“要因对策”后,线路跳闸次数得到了较好的控制。2007年下半年目标线路的跳闸统计表(表7-1)及2007年目标线路跳闸次数占全公司10KV线路跳闸次数比率的分月对比图(图7-1)如下。表7-1 2007年下半年目标线路跳闸次数统计表图7-1 2007年目标线路占全公司10KV线路跳闸次数比率分月对比图由表7-1和图7-1可见,QC活动后目标线路
12、跳闸次数占全公司10KV线路跳闸次数的比率明显降低(剔除11月份外力破坏因素的影响),目标线路累计跳闸次数占全公司10KV线路累计跳闸次数的比率从上半年的21.74%下降到下半年的7.27%,下降了14.47个百分点,目标线路的跳闸次数也由上半年累计10次下降到下半年累计4次。图7-2 2007年上半年和下半年目标线路跳闸原因对比图 由图7-2可见,QC活动后目标线路因雷击、鸟害和台区故障引起跳闸的次数明显减少。 图7-3 QC效果对比图由图7-3可见,正因为本次QC活动运用了科学的活动方法,从众多“末端原因”中找到了真正的“要因”, 然后进行了深入的“要因分析”,制定了正确的“要因对策”,最
13、后通过扎实的“对策实施”取得了QC活动的预期效果。效益分析八、巩固措施在经济效益方面:1、QC活动后,目标线路的跳闸次数大幅减少,刘格供电营业所的供电可靠性由上半年累计值99.4522提升到下半年累计值99.7754。根据供电可靠性同比计算,目标线路少损电量3.35万KWH,增收1.54万元。2、大大减少了巡线人员的劳动强度,同比降低供电企业的人工成本2124元。3、避免了因频繁跳闸导致用户生产中断或原料报废而引发的理赔纠纷。八、巩固措施在社会效益方面:1、供电企业在广大电力客户中树立了优质服务的良好形象。2、维护了社会正常的用电秩序和良好用电环境。八、巩固措施1、今后还要进一步加大对雷区的数
14、据统计和分析,对雷击多发点考虑加装放电间隙和避雷器。2、加强10KV避雷器和接地装置的管理,在雷雨季节前安排计划对10KV避雷器和接地电阻进行测试。同时,低压避雷器的管理也不容忽视,它对设备防雷也起到至关重要的作用,所有配电柜(箱)的低压避雷器均要正确投入,纳入管理的范围。3、采用技术手段防止鸟害。鸟类活动引起线路相间短路跳闸,鸟巢和鸟粪也有可能导致绝缘子绝缘下降而引起线路接地和跳闸。4、加强台区设备巡视管理,避免台区管理员因责任不清而对设备隐患视而不见现象的发生。5、对其它“非要因”的末端原因也要进一步的分析并制定相应的措施,努力把10KV配电线路的跳闸次数降到最低。九、活动体会九、活动体会
15、QC活动激发了广大职工参加企业管理、改进设备运行质量的积极性和创造性,为2008年我公司全面开展“安全生产精细化管理年”打下了坚实的基础。如何降低农村配网线路跳闸率时间:2012-6-7作者:欧阳观峰寻乌县是南方典型的山区县,到2012年4月止,寻乌县供电公司管辖有10kV配电线路34条,10kV线路长度974 km, 配变台数959台,220/380V低压配电线路共计2428多km。2011年全年10kV配电线路跳闸次数共计107次,达到10.98次/千米年,全年故障接地达到31次,全年烧坏配电变压器9台,由此可见该公司配电网络还十分薄弱。对于农村电网还没有改造到位的山区县供电企业而言,如何
16、降低线路跳闸率是一个日常工作中需要面对的迫切问题。笔者现就农村配网线路跳闸的主要原因进行分析,并提出降低线路跳闸率的主要措施进行探讨。一、农村配网线路跳闸的主要原因据2011年有关数据分析,该公司配网线路跳闸的主要原因有:1、雷电原因引起的跳闸44次,占全年跳闸次数的41.12。2、大风引起线路相间短路、断线或树、竹等碰到导线上引起的瞬间跳闸28次,占全年跳闸次数的26.16。3、公变或专变用户、小水电上网电站的计量装置、跌落开关、避雷器、绝缘子、设备线夹等故障引起的跳闸21次,占全年跳闸次数的19.62。4、线路老化、线径过小,过负荷、过流引起的跳闸10次,占全年跳闸次数的9.34。5、道路
17、上行驶的车辆撞断、倒电杆和村民砍树等外力破坏引起的跳闸4次,占全年跳闸次数的3.73。二、降低线路跳闸率的主要措施(一)高标准做好规划设计。1、搞好现场勘查,充分掌握拟架线路所在地的经济社会发展状况、负荷发展趋势及气候、水文、地理、地质等环境资料。2、从经济、技术、环境等因素综合考虑,按照设计规范确定合理的线路走向、档距、杆型、导线、配变规格及设置地点。3、在规划上考虑配电线路逐步实现 手拉手或环网供电。(二)严要求把好建设改造施工工艺质量关。1、把好设备采购关,对采购进的设备如变压器、避雷器、绝缘子等要检验、试验。2、按照国家电网公司有关规程规范和标准设计图纸施工,不得随意改变档距、拉线方向
18、和角度,特别要把好变压器接地隐蔽工程质量关。3、把好工程验收关,对不符合规程规范之处不能迁就,应责令返工,整改合格后方可投运。4、在电网建设改造中,积极采用具有可靠性高、小型化、标准化、无油化、集成化、低能耗、少维护等特点的新技术设备。(三)强化雷击防范措施雷电原因引起的跳闸占全年跳闸次数近一半,做好防雷击措施至关重要。1、严把设备选型关,农网一二期,该公司10kV配电线路采用P-15T型双裾针式绝缘子,因雷击针式绝缘子事故,引发10kV线路接地相关短路故障比较多。针对以上现象,对于新设计线路尽量采用P-20T型瓷绝缘子或PS-15T型支柱绝缘子来提高线路的耐雷水平。2、10kV配电线路受雷击
19、的可能性大,应在10kV架空线路易受雷击的线路上安装线路氧化锌避雷器,特别对于新安装的配电变压器、断路器、电缆头等。避雷器及引下线应安装规范,满足雷电流泄放要求,并应在10kV配电变压器的低压侧一定要安装低压避雷器,以防雷电流从低压入侵变压器,损坏变压器等设备。3、对个别金属杆塔、特别高的杆塔、终端杆处应装设避雷器,防感应雷。4、装设分支开关及分段开关,在分支开关及分段开关设置无时限电流速断保护,并与馈线的过流保护相配,减少事故停电范围。5、台线责任人要加强巡视检修维护,确保防雷设施和接地装置完好,在线路遭受雷击后及时查找故障点,详细记录雷击故障损伤情况。生技部门要加强线路雷电活动和雷击故障分
20、析及雷区分布图编制工作,提出防雷治理改造计划。定期进行避雷器绝缘电阻、工频放电电压试验,对不合格或有缺陷的避雷器要及时进行更换。有条件的应安装GPS雷电定位系统,在落雷密度较高的地区加强防雷措施,在重点线路装设接地显示仪。(四)强化日常管理上的防范措施。1、强化台线管理责任。(1)供电所应根据所辖配网和人员实际,将配网线路台区的管理责任分解到个人,制定台线巡视维护考核办法,开展各台线间交叉检查。(2)加强线路设备的巡视和检查工作,对未改造的线路和设备进行重点巡视检查,把缺陷消除在萌芽状态。(3)建立健全线路交叉跨越点、雷电易发区、易冲刷区、植物易生长区资料台账,对这些区域重点加强巡视、维护。(
21、4)利用计划检修停电机会对线路绝缘子进行清扫,加固扎线及连接部位,保证设备的健康状况,提高抵抗自然灾害能力。(5)强化电力设施保护措施,在公路边车辆有可能碰撞的电杆及拉线显目位置安装反光标志,在跨道路的线路上装设限高标志。做好电力设施保护宣传工作,如防范砍伐树竹、放风筝、钓鱼、抛掷物品等造成的事故。(6)对跳闸率高的线路进行挂牌督办整治并实行说清楚制度,如一个季度内同一条线路在不同时段类计跳闸2次的,供电所负责人向公司领导说清楚。2、积极推行状态检修,合理调整检修周期,提高设备完好率和供电可靠性。(1)合理编制各专业年度检修、试验计划。为配合状态检修工作,加强设备状态诊断,通过带电测试和在线监测、油温监督、红外线热像仪测试、负荷测试等手段,使计划检修停电次数大大降低,建立检修试验台账。(2)定期对专变用户、大用户、小水电上网用户的线路设备进行检查,下发隐患整改通知书,及时消除故障隐患。3、强化台线技术管理。(1)对线路设备故障要及时组织召开分析会,研究针对性的防范措施。(2)建立健全详细的台线资料台帐,将所有线路设备记录在案。(3)建立健全变压器、开关、避雷器等检测试验记录。总之,只要在规划设计、施工工艺质量、雷电防范和日常管理上采取有力措施,完全可以使线路跳闸率降到最低程度,提高线路供电可靠性,保证线路安全、优质运行。(欧阳观峰)